一、系統缺陷和液壓系統做了較大改進,雙缸式改為單缸配合導向桿式。如何將新液壓系統(單油缸)的優點應用到雙油我廠1980年安裝使用的400t雙缸油壓機,多年來缸系統中去,首先要解決的問題是如何將充液閥與雙油缸之間連接并固定。經反復研究,設計出既能支撐固定充液閥又能連接充液油管、加壓油管的四通徑底座塊,同時借鑒新400t單缸油壓機液壓系統原理,并進一步優化:①將集中設置的滑閥改為插裝閥液壓站;②用一個大通徑CF1-H125型充液閥分別向雙油缸充液;③將63SCY14-1B型手動變量式改為63YCY14-1B型壓力補償變量柱塞泵,配用電機功率由40kW減少到22kWD系統具有空載卸荷及換向卸壓油路,因此系統運行平穩,噪聲低。
采用插裝閥液壓站具有結構緊湊、體積小、動作靈活可靠、泄漏少、噪聲低,主要元件(閥芯、閥套、先導閥)通用性、互換性強,系統安裝、維護方便。
采用高位油箱,充液閥向雙油缸快速充液,空程及回程速度由原來的30m/min提高到80m/min.采用壓力補償變量柱塞泵使滑塊在對工件加壓時,滑塊動作速度隨工作壓力的逐漸增大而由快漸,易于操作。
系統部件布局合理、美觀,密封部位全部采用板式法蘭配0型密封圈,安裝方便,密封效果好。
電氣控制簡單,操作方便,原系統共有3臺油泵,改造后僅用一臺(電機總功率由原53kW減少到22kW),節電38.5%.自1995年7月改造投人使用以來,工作正常可靠,液壓系統沒有出現故障。